隨著新時期自動化、智能化快速發(fā)展,動力和重型輥筒在未來市場上擔當著不可或缺的重要角色,因此焊接這道工序被很多企業(yè)列為特殊過程。隨著德馬工業(yè)不斷的發(fā)展壯大,動力與重型輥筒的訂單也越來越多,焊接量的增加,同時也暴露出諸多問題;
1、氣瓶更換頻率過高,一年損耗工時約324小時。
2、切換中時常發(fā)生 “氣體調(diào)節(jié)器” 摔壞及高頻率的拆、裝切換,造成流量調(diào)節(jié)器設定值與實際值偏差大。
3、當氣瓶流量接近或低于每分鐘5L時,會因氣體流量不足造成返工或報廢。
4、氣瓶容量小,數(shù)量多,經(jīng)常發(fā)現(xiàn)剛進廠滿裝的氣瓶漏氣,直接造成成本增加。
5、6S查檢經(jīng)常發(fā)現(xiàn)氣瓶放置不當和氣管凌亂。
瓶裝氣體焊接表面狀態(tài)和深層氣孔:
諸多問題的困擾,激發(fā)了德馬工業(yè)團隊的智慧,經(jīng)過周密的數(shù)據(jù)分析、評估和調(diào)研;一套灌裝液態(tài)供氣設備順利地安裝到位,該供氣公司屬國際級大企業(yè),相對氣體純度高且穩(wěn)定,整套設備安全、先進,焊接技術(shù)力量雄厚。
為驗證灌裝氣體和相關(guān)設施符合焊接質(zhì)量要求,專題討論后決定,對瓶裝和灌裝氣體分別進行對比性焊接測試(每個規(guī)格瓶裝3支,灌裝3支),由上海專業(yè)測試設備進行抗拉強度測試,測試結(jié)果對比,其中¢38不銹鋼氬弧焊接灌裝低于瓶裝。
結(jié)果輸出后及時與供氣公司進行溝通,并邀請供氣公司焊接方面的專家到現(xiàn)場進行查找和分析,經(jīng)專家和專業(yè)儀器驗證發(fā)現(xiàn);混合氣體比例、管道壓力、流量調(diào)整器有偏差。按專家要求和建議及時進行調(diào)整和更換(新購的調(diào)節(jié)器也經(jīng)過蘇州市計量測試研究所進行校驗)。
經(jīng)過一個多月的查找、驗證、分析和調(diào)整,結(jié)果灌裝氣體焊接強度及外觀狀態(tài)都好于瓶裝氣體:
1、 焊接表面狀態(tài)比瓶裝光滑、均稱,無氣孔。
2、 焊接抗拉強度測試全部通過。
3、 灌裝氣體焊接3個月數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析,焊接不良率降低少于1.5%(2016年5.5%),基本未發(fā)生因氣體原因造成返工或報廢。
4、 筒線班組效率提升了約20% ,交期縮短約0.5天。
5、 工作環(huán)境明顯提升,相對安全隱患也有較大改善。
經(jīng)過一次全方位的體檢和3個月的試運行,結(jié)果表明灌裝液態(tài)氣體焊接質(zhì)量遠優(yōu)于瓶裝氣體;這是一次顛覆性提升,不僅提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率,同時也讓德馬工業(yè)輥筒創(chuàng)造更具竟爭力,讓客戶用的更放心。
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